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作者:佚名      发布时间:2021-02-15      浏览量:0
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了大量高压氦气快速泄漏,进入液氧贮箱,使其压力上升,在短短的.时间之内造成贮箱结构破坏,并最终造成飞行失利。氦气瓶钢支架长、厚.,最大承载能力为.,是峰值载荷的倍。此次飞行中,当支架载荷达到其最大承载能力的时就发生了失效。该支架是由一家外部供应商提供的。太空探索技术公司计划改进支架设计方案,并将支架材料更换为镍基合金。很可能会更换供应商,并将对这类部件进行更充分的测试。.心宿二火箭是在“商业轨道运输服务”计划下由美国轨道科学公司研制的固液混合运载火箭。截止目前,心宿二火箭共发射次,其中次失败。年
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月日,心宿--型火箭搭载装有货物的“天鹅座”飞船升空后发生爆炸,船箭俱毁。本次发射是该公司的第次国际空间站任务,同时也是该型火箭的首次飞行。年月日,发布一份由独立调查小组针对“心宿二火箭年月一任务事故”的调查报告。报告指出火箭失败的直接原因是安装在主发动机位置上的-发动机爆炸。更确切地说,爆炸首先发生在液氧涡轮泵上,随后毁坏了主发动机位置上的一发动机。火箭失去了推力,坠落并发生爆炸。而爆炸发生的根本原因在于三个可能的技术故障:)一液氧泵液压平衡组件和涡轮后轴承设计的鲁棒性不充分;)发动机液氧涡轮
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泵中存在钛和硅多余物;)液氧涡轮泵生产或其他工艺缺陷。.-火箭包括一、一和一三种型号。一由于其较高的发射费用和较低的发射成功率(次发射,次失败)被淘汰。一火箭是日本为提高航天发射市场的竞争力在一火箭的基础上研制的,自年投入使用以来,仅失败次。年月日,因-发动机关机时间比预定的时间提前了,姿态控制失败,一火箭飞行至高空后开始下降。二子级一发动机在火箭飞行不正常的状态下点火,导致“多功能运输卫星”发射失败。经调查,旋转空穴作用产生的脉动以及叶片在正常频率(.)下运转时由于压力脉动产生的共振,导致燃料
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涡轮泵叶轮破损是失败的主要原因。年月日,一火箭起飞时,地面人员意外发现,—助推器喷管的外侧温度突然升高,超出设计极限,使助推器分离系统炸药索在高温下失效,导致—分离失败。最后地面控制中心发出自毁指令,火箭爆炸。分析表明,发射失败是由—发动机喷管头部侧壁烧穿所致。发动机燃气从烧穿的喷管泄出,烧断了喷管旁用于—分离的火工品导线,导致分离失败,最后火箭自毁。—发动机喷管头部外侧温度突然升高的可能原因有两个:喷管的耐热材料粘合层泄漏燃烧气体;耐热材料在燃烧气体的作用下熔化变薄,影响了隔热效果。事后,对其